型 號
產(chǎn)品時間2024-10-05
所屬分類煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)
報價96521
一、產(chǎn)品概述
煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。同時又針對國內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術(shù)上進(jìn)行了改進(jìn)。并
電渣爐煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)那里好
根據(jù)中、低脫硝催化劑運行特點,當(dāng)SCR系統(tǒng)入口SOx含量小于50 mg/Nm3時,可保證催化劑在200oC以下運行的脫硝效率及催化劑壽命,防止催化劑中毒發(fā)生。當(dāng)SCR系統(tǒng)人口SOx,含量小于80 mg/Nm3時,可保證催化劑在230℃以下運行的脫硝效率及催化劑壽命,防止催化劑中毒發(fā)生。因此,煙氣超低排放系統(tǒng)路線的選擇與前段傳統(tǒng)工藝路線的脫酸效率及入口SOx總量密切相關(guān)。
(1)當(dāng)鍋爐出口SOx濃度超過500 mg/Nm3時,半干法+干法系統(tǒng)很難將布袋出口的SOx濃度降到50 mg/Nm3以下,此時應(yīng)采用技術(shù)路線1B或者2A;
(2)當(dāng)鍋爐出口SOx濃度小于500 mg/Nm3時,通過提高半干法+干法系統(tǒng)效率,將布袋出口的SOx濃度降到50 mg/Nm3以下,此時推薦采用技術(shù)路線1A,可大大降低SCR系統(tǒng)能耗;
(3)技術(shù)路線2B系統(tǒng)能耗較高,相對保守,并不推薦使用。
2.3.4綜合分析
根據(jù)以上分析,得出結(jié)論:
(1)SCR前置+濕法酸洗后置技術(shù)路線,可有效利用布袋出口余溫,減少SCR系統(tǒng)的蒸汽能耗,提高全廠效率。當(dāng)?shù)蜏豐CR催化劑運行溫度要求低于170℃時,蒸汽消耗量更少,系統(tǒng)節(jié)能更為明顯。(延展:2019年4月,國內(nèi)某垃圾焚燒煙氣處理系統(tǒng)公開招標(biāo),明確要求采用超低溫催化劑,SCR運行溫度不超過170oc)。
(2)中溫催化劑相較于低溫催化劑,其性能較為穩(wěn)定,價格相對較低,但是在長期運行過程中的蒸汽能耗高,SGH設(shè)備對于蒸汽品質(zhì)的要求高,設(shè)備造價相對較高。
(3)當(dāng)布袋出口的SOx含量小于50 mg/Nm3時,推薦優(yōu)選低溫SCR+濕法酸洗路線,減少系統(tǒng)運行能耗。但低溫SCR對于前端脫硫系統(tǒng)的要求較高,對煙氣波動的適應(yīng)性較差,因此在系統(tǒng)設(shè)計及催化劑性能選擇方面應(yīng)進(jìn)行綜合考慮。
3 結(jié)語
隨著國家對環(huán)保要求的不斷提高,垃圾焚燒實施超低排放已經(jīng)進(jìn)人市場運營化階段,但對于垃圾焚燒煙氣的超低排放路線研究仍然有較大的可優(yōu)化空間,包括對濕法酸洗工藝、脫硝催化劑研究,對煙氣凈化設(shè)備的優(yōu)化設(shè)計,系統(tǒng)能耗優(yōu)化等方面仍有較大的擴展空間。
(1)在選擇工藝路線時,兼顧全廠系統(tǒng)能耗和工藝設(shè)備性能以及運維投入,綜合考慮垃圾焚燒電廠全維度周期的經(jīng)濟性、合理性。
(2)提高半干法+干法組合工藝的脫酸效率,提高催化劑的可靠性和使用壽命,減少后續(xù)濕法廢水排放,降低煙氣系統(tǒng)運維成本。
(3)進(jìn)一步加強超低溫催化劑(運行溫度約為170℃)在垃圾焚燒煙氣治理領(lǐng)域內(nèi)的
電渣爐煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)那里好
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