型 號(hào)
產(chǎn)品時(shí)間2024-10-05
所屬分類脫硝氨逃逸監(jiān)測系統(tǒng)
報(bào)價(jià)8542
鋼板廠氨逃逸在線監(jiān)測設(shè)備價(jià)格
2.2 催化劑工藝特征參數(shù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)于脫硝效率的評(píng)價(jià),采用的方式為,提高一定程度的技術(shù)協(xié)議中的脫硝效率,測量出口氨逃逸的大小,通過判定氨逃逸是否符合技術(shù)協(xié)議中的要求來判斷脫硝效率是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。通過相應(yīng)計(jì)算,對(duì)催化劑活性和催化劑SO2/SO3轉(zhuǎn)化率都有相應(yīng)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于初裝層、加裝備用層等均有各自的強(qiáng)檢評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。
3 針對(duì)火電廠加裝備用層脫硝催化劑性能檢測與評(píng)價(jià)
3.1 火電廠運(yùn)行煙氣參數(shù)及催化劑參數(shù)
華電某機(jī)組鍋爐是亞臨界壓力,自然循環(huán)單爐膛,一次中間再熱、平衡通風(fēng)汽包鍋爐,擺動(dòng)式燃燒器四角布置切圓燃燒方式。該電廠 8 號(hào)機(jī)組脫硝催化劑加裝改造工程,氨氣制備系統(tǒng)采用液氨法。脫硝率不低于87.5% ,采用 SCR法脫硝工藝,每臺(tái)爐按 2 臺(tái)反應(yīng)器設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)條件下,SCR系統(tǒng)入口NOx濃度400mg/m3( 標(biāo)干 態(tài),6%O2) ,SCR出口NOx濃度50mg/m3。表2為電廠脫硝系統(tǒng)實(shí)際入口煙氣參數(shù)和折算實(shí)驗(yàn)室煙氣參數(shù)值
3.2 氨逃逸、活性和轉(zhuǎn)化率的結(jié)果
氨逃逸結(jié)果的測量,取定體積量待測氣體,使用稀硫酸吸收。然后通過定量計(jì)算獲得氨逃逸的濃度。計(jì)算煙氣面速度的值為 6.35m/h,氨氮摩爾比為0.895,脫硝效率的值為 89.3% ,那么通過計(jì)算得到催化劑單體的活性值為36m/h。氨逃逸的量在0.4μL/L。
脫硝效率、氨逃逸和活性測定完成后,切斷 NH3供應(yīng),其他煙氣條件保持不變,穩(wěn)定并保持1h。按照同樣的要求對(duì) SO3的量進(jìn)行取樣。通過計(jì)算,二級(jí)出口SO2/SO3轉(zhuǎn)化率平均為0.45% ,三級(jí)出口SO2/SO3轉(zhuǎn)化率平均為0.66% 。
4 結(jié)語
(1)催化劑氨逃逸測定值為0.4μL/L,滿足不大于3.0μL/L 的強(qiáng)檢要求。
(2)催化劑活性通過計(jì)算得到的值為36m/h,滿足初裝三層不小于15~35m/h的要求。
(3)催化劑二級(jí)出口SO2/SO3轉(zhuǎn)化率平均為0.45% ,三級(jí)出口SO2/SO3轉(zhuǎn)化率平均為0.66% ,滿足總體三級(jí)出口轉(zhuǎn)化率不超過1% ,新加裝備用層不超過0.5%的要求。
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鋼板廠氨逃逸在線監(jiān)測設(shè)備價(jià)格
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